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高壓清洗機(jī)進(jìn)水腔密封失效原因及解決方法

發(fā)布時間:2020-08-07 16:12:45   點(diǎn)擊次數(shù):280次
  在當(dāng)今社會,由于高壓清洗機(jī)具有作業(yè)效率高、清洗效果好、不污染環(huán)境等特點(diǎn),因此在工業(yè)上的應(yīng)用越來越廣。隨著我們對高壓清洗機(jī)的需求日趨增大,高壓清洗機(jī)進(jìn)水腔密封失效的問題也有越來越多。進(jìn)水腔密封失效原因主要有兩點(diǎn),一是推力密封塊密封部位和進(jìn)水腔配合部位的磨損;二是O型密封圈不起作用;終造成密封失效、進(jìn)水腔中的水由間隙處外溢。根據(jù)進(jìn)水腔密封失效原因分析,針對磨損間隙修復(fù)和改進(jìn)密封狀況兩個主要焦點(diǎn)的問題,提出了三種簡單易行的處理辦法,以下主要介紹高壓清洗機(jī)進(jìn)水腔密封失效問題的解決方案。
 
  1、單環(huán)密封改為雙環(huán)密封
 
  進(jìn)水腔下部推力密封塊部位的密封原來采用單道O型環(huán)密封。為了增加密封的可靠性,我們在原密封環(huán)槽的下部約6mm處,用車床加工出一道相同的密封環(huán)槽,然后裝入相同型號的O型密封圈后再進(jìn)行裝配。這樣,將單環(huán)密封變?yōu)殡p環(huán)密封,大大提高了進(jìn)水腔密封的有效性和可靠性。
 
  2、改變密封部位
 
  鑒于推力密封塊的密封部位和進(jìn)水腔的配合部位均出現(xiàn)了不同程度的磨損,為了大限度地消除二者間的磨損間隙,技術(shù)人員遂決定適當(dāng)改變推力密封塊與進(jìn)水腔的配合及密封部位。具體做法是將推力密封塊的上端部用車床切去5 mm,使推力密封塊的整體高度減低。在裝配時,推力密封塊上O型密封圈的密封部位即相應(yīng)上移了5 mm,可以改善密封效果。
 
  3、進(jìn)水腔磨損部位的修復(fù)
 
  為了有效消除推力密封塊與進(jìn)水腔之間的配合間隙,我們對進(jìn)水腔的磨損部位進(jìn)行了適當(dāng)?shù)某叽缧迯?fù),即在裝配推力密封塊之前,先用清洗劑對進(jìn)水腔內(nèi)壁磨損較嚴(yán)重區(qū)域徹底除垢,然后用專業(yè)修補(bǔ)劑均勻涂抹約1.5 mm厚度,隨后在60~80℃的溫度下固化24 h,后人工用420#砂紙邊打磨邊測量,直至腔體尺寸和公差配合等符合規(guī)定要求。另外,清洗、裝配、試車(推力密封塊磨損部分也可按此方法修復(fù))。
 
  進(jìn)水腔密封失效的預(yù)防措施:
 
  1、重新修訂(高壓清洗機(jī)維修保養(yǎng)操作規(guī)程),要求拆裝設(shè)備時務(wù)必輕拆輕裝,尤其是要保證裝配科學(xué)合理,堅決杜絕野蠻操作;
 
  2、每次裝配之前,在進(jìn)水腔內(nèi)壁涂抹防咬劑,以大限度地改善兩相對滑動面的滑動效果,減輕裝配時摩擦力對零部件的磨損破壞。同時,還將有關(guān)零件的改動情況按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的要求繪出圖紙,存檔備查。

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